高新萤石粉烘干尾气洗涤废水的处理工艺技术

本发明涉及废水处理技术领域,具体涉及一种萤石粉烘干尾气洗涤废水的处理工艺。

背景技术:

萤石,又被称作氟石,是最重要的含氟工业矿物,其被广泛用于冶金工业、化学工业、玻璃工业和陶瓷工业等诸多工业领域。在某些工业领域中,萤石作为重要原料,要求其含水量低于一定的行业标准,因此,必须对萤石粉进行烘干处理。萤石烘干尾气具有较大异味,尾气中除了含有大量粉尘和少量二氧化硫,还含有少量的非甲烷总烃类有机物。这些有机物多是工业萤石粉中残留的选矿药剂在烘干过程中挥发、氧化变质产生的。对尾气直接进行深度处理,常采用uv光解催化工艺,但该工艺存在设备投资、维护费用高,设备运行负荷大,运行成本高等问题。对烘粉尾气进行水洗能够有效的去除尾气的异味,但是水洗过程中产生的废水富含尾气中原有的各类污染物,直接排放会对环境产生较大影响。尾气洗涤废水氮和磷的含量低,生化处理效果不理想;而采用普通的化学处理方式,污染物降解不彻底,处理后废水cod值高,不能直接排放。

技术实现要素:

本发明的目的是提供一种萤石粉烘干尾气洗涤废水的处理工艺,对废水中有的有机物进行彻底的降解,处理后废水cod值符合地表水iv类排放标准,可直接排放,且在处理过程中产生的二次污染物少,不产生余氯、重金属离子、有毒有机物等衍生污染物,属于绿色水处理工艺。

本发明所述的萤石粉烘干尾气洗涤废水的处理工艺,包括以下步骤:

(1)将尾气洗涤废水泵入絮凝池,并投加絮凝剂,絮凝池出水流入沉降池,在沉降池中,废水中的悬浮颗粒物与部分有机物集聚生成絮凝体,絮凝体回收至固废处理系统,上清液溢流入酸化池;

(2)在酸化池中加入硫酸调节废水的ph为3-4;

(3)酸化后的废水流入芬顿池,分批次向池中投加七水合硫酸亚铁和30wt%的双氧水,引发芬顿反应;

(4)芬顿池出水经砂滤罐过滤,进入臭氧氧化装置进行臭氧氧化;

(5)臭氧氧化处理后的废水流入沉淀池,加入石灰调节废水ph为6.3~7.2,静置至生成的固体沉淀至沉淀池底部,固体沉淀物回收至固废处理系统,上清液经砂滤罐过滤后,过滤物回收至固废处理系统,废水检测达标直接排放。

步骤(1)中,尾气洗涤废水的cod值为2000-2600mg/l,ph值为5-6.5。

步骤(1)中,絮凝剂为浓度10~15wt%的聚合硫酸铁溶液,优选为浓度10wt%的聚合硫酸铁溶液;废水与聚合硫酸铁固体的质量比为5×104:1~1×105:1,优选为105:1。

其中,需要在缓慢搅拌下向絮凝池内加入聚合硫酸铁溶液,絮凝的作用是使废水中的悬浮颗粒物与部分有机物集聚生成絮凝体,从而使废水cod值降低。

步骤(2)中,硫酸为98wt%的工业硫酸;废水与硫酸的质量比为2400-2600:1,优选为2500:1。

步骤(3)中,废水与30wt%双氧水的质量比为180-220:1,优选为195:1;七水合硫酸亚铁与30wt%双氧水的质量比为3-1:1,优选为2.5:1。

步骤(3)中,七水合硫酸亚铁与30wt%双氧水均分3批投加,每批投加量相同,投料间隔为15~30min,优选为30min。

步骤(3)中,芬顿反应温度为10-30℃,优选为24℃;废水在芬顿池中的总停留时间为3~4h,优选为4h。

其中,芬顿反应的作用是氧化分解废水中的有机物。

步骤(4)中,臭氧的进气浓度为100-150mg/l,优选为120mg/l;臭氧氧化时间为1~1.5h,优选为1h。

其中,臭氧氧化的作用是进一步去除废水中的小分子有机物。

步骤(5)中,废水与石灰的质量比为100~130:1,优选为100:1。

步骤(5)中,检测达标的废水cod值≤30mg/l,达到地表水iv类排放标准。

处理过程中,固废处理系统中的固废压缩为滤饼后外运。

与现有技术相比,本发明具有以下有益效果:

(1)本发明对废水中有的有机物进行彻底的降解,处理后废水cod值符合地表水iv类排放标准,可直接排放;

(2)废水中常含有因设备腐蚀而引入的fe3+,本发明采用芬顿法对废水进行降解处理,使这部分fe3+参与降解反应,变废为宝,并减少了七水合硫酸亚铁的投料量;

(3)本发明在水处理过程中产生的二次污染物少,不产生余氯、重金属离子、有毒有机物等衍生污染物,属于绿色水处理工艺。

具体实施方式

为了便于理解本发明,本发明列举实施例如下。本领域技术人员应该明了,所述实施例仅仅是帮助理解本发明,不应视为对本发明的具体限制。

实施例1

(1)将5m3尾气洗涤废水泵入絮凝池,检测废水cod值为2271mg/l,ph值为5.3,在缓慢搅拌下向絮凝池内加入10wt%聚合硫酸铁溶液0.04kg,絮凝池出水流入沉降池,沉降半小时,沉降池中的上清液溢流入酸化池;

(2)向酸化池中加入98wt%硫酸1.7kg,调节废水的ph为3.6;

(3)酸化后的废水流入芬顿池,向池中投加工业级七水合硫酸亚铁18kg和30wt%双氧水8kg,发生芬顿反应30min后,再投加七水合硫酸亚铁18kg和30%双氧水8kg,30min后,再投加七水合硫酸亚铁18kg和30%双氧水8kg,继续反应3h后,芬顿处理结束;

(4)芬顿池出水经砂滤罐过滤,进入臭氧氧化装置进一步氧化,控制臭氧的浓度为135mg/l,处理时间为1h;

(5)臭氧处理后废水流入沉淀池,加入工业石灰35kg,调节废水ph为6.8,静置至生成的固体沉淀至沉淀池底部,固体沉淀物回收至固废处理系统,上清液经砂滤罐过滤后,过滤物回收至固废处理系统,废水经检测,cod值为27mg/l,达到地表水iv类排放标准,进行排放,cod去除率为98.8%。

实施例2

(1)将5m3尾气洗涤废水泵入絮凝池,检测废水cod值为2049mg/l,ph值为5.6,在缓慢搅拌下向絮凝池内加入10wt%聚合硫酸铁溶液0.03kg,絮凝池出水流入沉降池,沉降半小时,沉降池中的上清液溢流入酸化池;

(2)向酸化池中加入98wt%硫酸1.8kg,调节废水的ph为3.9;

(3)酸化后的废水流入芬顿池,向池中投加工业级七水合硫酸亚铁16kg和30wt%双氧水7kg,发生芬顿反应30min后,再投加七水合硫酸亚铁16kg和30wt%双氧水7kg,30min后,再投加七水合硫酸亚铁16kg和30wt%双氧水7kg,继续反应3h后,芬顿处理结束;

(4)芬顿池出水经砂滤罐过滤,进入臭氧氧化装置进一步氧化,控制臭氧的浓度为125mg/l,处理时间为1h;

(5)臭氧处理后废水流入沉淀池,加入工业石灰33kg,调节废水ph为6.9,静置至生成的固体沉淀至沉淀池底部,固体沉淀物回收至固废处理系统,上清液经砂滤罐过滤后,过滤物回收至固废处理系统,废水经检测,cod值为26mg/l,达到地表水iv类排放标准,进行排放,cod去除率为98.7%。

实施例3

(1)将5m3尾气洗涤废水泵入絮凝池,检测废水cod值为2379mg/l,ph值为5.3,在缓慢搅拌下向絮凝池内加入10wt%聚合硫酸铁溶液0.06kg,絮凝池出水流入沉降池,沉降半小时,沉降池中的上清液溢流入酸化池;

(2)向酸化池中加入98wt%硫酸1.8kg,调节废水的ph为3.4;

(3)酸化后的废水流入芬顿池,向池中投加工业级七水合硫酸亚铁20kg和30wt%双氧水10kg,发生芬顿反应30min后,再投加七水合硫酸亚铁20kg和30wt%双氧水10kg,30min后,再投加七水合硫酸亚铁20kg和30wt%双氧水10kg,继续反应3h后,芬顿处理结束;

(4)芬顿池出水经砂滤罐过滤,进入臭氧氧化装置进一步氧化,控制臭氧的浓度为140mg/l,处理时间为1h;

(5)臭氧处理后废水流入沉淀池,加入工业石灰34kg,调节废水ph为6.8,静置至生成的固体沉淀至沉淀池底部,固体沉淀物回收至固废处理系统,上清液经砂滤罐过滤后,过滤物回收至固废处理系统,废水经检测,cod值为28mg/l,达到地表水iv类排放标准,进行排放,cod去除率为98.8%。

从实施例1-3可见,尾气洗涤废水的cod去除率均在98.5%以上,本发明的工艺对萤石粉烘干尾气洗涤废水具有很好的处理效果。

技术特征:

1.一种萤石粉烘干尾气洗涤废水的处理工艺,其特征在于:包括以下步骤:

(1)将尾气洗涤废水泵入絮凝池,并投加絮凝剂,絮凝池出水流入沉降池,在沉降池中,废水中的悬浮颗粒物与部分有机物集聚生成絮凝体,絮凝体回收至固废处理系统,上清液溢流入酸化池;

(2)在酸化池中加入硫酸调节废水的ph为3-4;

(3)酸化后的废水流入芬顿池,分批次向池中投加七水合硫酸亚铁和30wt%的双氧水,引发芬顿反应;

(4)芬顿池出水经砂滤罐过滤,进入臭氧氧化装置进行臭氧氧化;

(5)臭氧氧化处理后的废水流入沉淀池,加入石灰调节废水ph为6.3~7.2,静置至生成的固体沉淀至沉淀池底部,固体沉淀物回收至固废处理系统,上清液经砂滤罐过滤后,过滤物回收至固废处理系统,废水检测达标直接排放。

2.根据权利要求1所述的萤石粉烘干尾气洗涤废水的处理工艺,其特征在于:步骤(1)中,尾气洗涤废水的cod值为2000-2600mg/l,ph值为5-6.5。

3.根据权利要求1所述的萤石粉烘干尾气洗涤废水的处理工艺,其特征在于:步骤(1)中,絮凝剂为浓度10~15wt%的聚合硫酸铁溶液,废水与聚合硫酸铁固体的质量比为5×104:1~1×105:1。

4.根据权利要求1所述的萤石粉烘干尾气洗涤废水的处理工艺,其特征在于:步骤(2)中,硫酸为98wt%的工业硫酸,废水与硫酸的质量比为2400-2600:1。

5.根据权利要求1所述的萤石粉烘干尾气洗涤废水的处理工艺,其特征在于:步骤(3)中,废水与30wt%双氧水的质量比为180-220:1,七水合硫酸亚铁与30wt%双氧水的质量比为3-1:1。

6.根据权利要求1所述的萤石粉烘干尾气洗涤废水的处理工艺,其特征在于:步骤(3)中,七水合硫酸亚铁与30wt%双氧水均分3批投加,每批投加量相同,投料间隔为15~30min。

7.根据权利要求1所述的萤石粉烘干尾气洗涤废水的处理工艺,其特征在于:步骤(3)中,芬顿反应温度为10-30℃,废水在芬顿池中的总停留时间为3~4h。

8.根据权利要求1所述的萤石粉烘干尾气洗涤废水的处理工艺,其特征在于:步骤(4)中,臭氧的进气浓度为100-150mg/l,臭氧氧化时间为1~1.5h。

9.根据权利要求1所述的萤石粉烘干尾气洗涤废水的处理工艺,其特征在于:步骤(5)中,废水与石灰的质量比为100~130:1。

10.根据权利要求1所述的萤石粉烘干尾气洗涤废水的处理工艺,其特征在于:步骤(5)中,检测达标的废水cod值≤30mg/l。

技术总结
本发明涉及废水处理技术领域,具体涉及一种萤石粉烘干尾气洗涤废水的处理工艺。所述的萤石粉烘干尾气洗涤废水的处理工艺,包括以下步骤:将尾气洗涤废水泵入絮凝池,并投加絮凝剂,絮凝池出水在沉降池进行沉降,上清液溢流入酸化池;(2)在酸化池中加入硫酸调节废水的pH为3‑4;(3)酸化后的废水流入芬顿池引发芬顿反应;(4)芬顿池出水进入臭氧氧化装置进行臭氧氧化;(5)臭氧氧化处理后的废水流入沉淀池,加入石灰调节废水pH,检测达标直接排放。本发明的萤石粉烘干尾气洗涤废水的处理工艺,对废水中有的有机物进行彻底的降解,处理后废水COD值符合地表水IV类排放标准,可直接排放,属于绿色水处理工艺。

技术开发人、权利持有人:都荣礼;王法琳;王鑫;杨英杰;路延军;崔坤伟;孙森;张星全;王会强

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